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浙江省宁波市“十校”2024届高三下学期通用技术3月联考 试...

更新时间:2024-03-30 浏览次数:57 类型:月考试卷
一、单选题
  • 1. (2024高三下·宁波月考) 如图所示为我国“天和”核心舱的机械臂,可以在太空抓取物体, 方便设备的对接、安装、变轨、分离等操作。下列关于技术性质的理解不恰当的是(   )

    A . 为解决机械臂在运动时,相机对目标检测性能下降的问题, 研发了双目立体视觉技术,体现了技术的实践性 B . 既能自动控制也可由航天员进行遥控, 体现了技术的目的性 C . 集机械、视觉、动力学、电子和控制等学科为一体,体现了技术的综合性 D . 能实现仓外三维旋转与灵活平移, 体现了技术的复杂性
  • 2. (2024高三下·宁波月考) 如图所示是一款离子护发吹风机,下列关于该吹风机的分析与评价中不恰当的是(   )

    A . 电源线长1.8米,考虑了环境的因素 B . 声音调制,噪音分贝低,考虑了人的心理需求 C . 采用智能控温检测,防止过热损伤, 体现了设计的安全原则 D . 采用全新柔和风嘴更呵护头发,说明功能的实现需要相应的结构来保证
  • 3. (2024高三下·宁波月考) 如图 a所示是用实木板制作的一个小板凳,图 b 是其凳面和凳脚。设计了横档的四种方案,其中合理的是(   )

    A . B . C . D .
  • 4. (2024高三下·宁波月考) 通用技术实践课上,小明要在工件的圆柱面上钻一个小孔,为了防止钻头跑偏,设计了一个简易钻模。如图所示把工件装入钻模,钻头沿着钻模上的小孔在圆柱面上钻孔。用大小合适的钢块加工该钻模时,下列操作中不正确的是(   )

    A . 划圆时, 应将手力的重心放在圆心的一脚, 防止中心滑移 B . 锉削时,不要用手去清除切屑,以防扎伤手指, 应使用刷子清除切屑 C . 钻孔时要戴防护眼镜,工件用平口钳夹紧,先钻小孔,后钻装入孔 D . 将钻头插入钻夹头, 然后夹头钥匙插入钻夹头, 开始钻孔
  • 5. (2024高三下·宁波月考) 如图所示的机械机构,驱动杆顺时针转动,通过连杆、摆杆1、摆杆2带动推杆克服阻力F。此时处于平衡状态,阻力F和推杆处在一条直线上。下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是(   )

    A . 驱动杆受扭转、连杆受压、推杆受拉 B . 驱动杆受扭转、摆杆 1 受弯曲、推杆受弯曲 C . 驱动杆受弯曲、摆杆 1 受弯曲、推杆受压 D . 驱动杆受弯曲、连杆受拉、推杆受弯曲
  • 6. (2024高三下·宁波月考) 如图所示为某企业硫酸铜的生产工艺流程。下列关于该工艺流程的分析中正确的是(   )

    A . 酸浸与压滤的时序可以颠倒 B . 该工艺流程实现了残渣的循环利用 C . 为实现工期优化可去除离心甩干环节 D . 结晶、烘干和包装是串行工序
  • 7. (2024高三下·宁波月考) 如图所示是某形体的主视图和左视图,相对应的俯视图是(   )

    A . B . C . D .
  • 8. (2024高三下·宁波月考) 如图所示是某汽车自动清洗控制系统,其控制部分可分为喷水控制子系统和洗刷控制子系统。喷水控制子系统工作过程:PLC根据车辆检测器检测到汽车到位信号,控制清洗电机接通电磁阀产生高压水,通过喷头清洗车辆。洗刷控制子系统中,PLC控制刷子电机洗刷车辆。请根据题图及其描述完成小题。

    1. (1) 下列关于该汽车自动清洗控制系统的说法中,不正确的是(   )
      A . 电磁阀出现故障会影响系统的清洗效果,体现了系统的整体性 B . 车辆检测器的目的是检测车辆是否到位, 体现了系统的目的性 C . PLC 的控制精度属于系统优化的影响因素 D . 设计时根据水箱容量匹配合适功率的清洗电机, 体现了系统分析的科学性原则
    2. (2) 下列关于喷水控制子系统的分析中正确的是(   )
      A . 该系统的输出量不对控制过程产生影响 B . 执行器是刷子电机 C . 控制量是 PLC 的输出信号 D . 输出量是车辆检测器检测到的信号
  • 9. (2024高三下·宁波月考) 小明按图制作电路,下列制作过程中不正确的是(   )

    A . 断开开关 S,将指针式万用表置于电阻挡,黑表笔接 c,红表笔接 d,指针应该在表盘左侧“∞”刻度 B . 闭合开关 S,将指针式万用表置于直流电压挡, 红表笔接 a ,黑表笔接 d,测得数据约为 0. 7V,此时 V3 亮,三极管 V1 一定工作在放大状态 C . 使用剥线钳剥离导线绝缘层时,应选择略小于导线绝缘层直径的刀刃孔径 D . 先检查是否存在虚焊、漏焊和短路,然后通电完成电路测试
  • 10. (2024高三下·宁波月考) 如图所示的信号处理电路中,A、B为输入信号,F为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 11. (2024高三下·宁波月考) 如图所示的电路,三个三极管的参数相同,且都导通; 初始时 V4正常发光。下列说法正确的是(   )

    A . 调小Rp的阻值,V4亮度变亮 B . 增加R2的阻值,V4亮度变暗 C . 三极管放大倍数增大,V4亮度变亮 D . 三极管V1处于放大状态,V2可能处于饱和状态
二、非选择题
  • 12. (2024高三下·宁波月考)  如图所示是小明奶奶使用的台灯,台灯不仅能上下、前后、左右调节,而且可通过旋钮调节灯罩(图a)。但在使用台灯过程中发现旋钮无法进行仰角以外的调节,在保持原有尺寸的前提下,小明对灯杆的结构进行局部改进,实现灯罩可以侧转,灯杆可以连续伸缩调节(图b)。请根据题图及其描述完成以下任务:(   )

    1. (1) 小明在台灯的改进设计中明确的问题是(单选)  ▲          ;
      A . 台灯上下、前后、左右调节; B . 灯罩的仰角调节; C . 灯罩的侧转调节。
    2. (2) 台灯灯杆改进设计时, 以下不需要考虑的是(单选)      ▲  ;
      A . 原有灯杆的长度和外径; B . 使用者的身高; C . 使用材料的尺寸; D . 加工的难度。
    3. (3) 小明在台灯的改进设计时进行了以下分析,其中不恰当的是(单选)  ▲  ;
      A . 优先保证实现灯罩可侧转功能,然后再考虑保持台灯原有调节功能不变; B . 灯罩可侧转实现自由变化照射方向,调节方便; C . 灯罩可侧转调节,紧固后,台灯整体结构应稳定可靠; D . 灯杆可连续伸缩调节, 紧固后,台灯整体结构应稳定可靠。
    4. (4) 用大小合适的钢块制作灯杆连接件(图 c),合理的加工流程为:(填写文字,全对得分)划线→ → →锉削→
  • 13. (2024高三下·宁波月考) 如图所示是小明设计的一辆玩具车,用软件进行仿真测试时发现该玩具车需要拖动才能行驶。于是小明想改 进这辆玩具车, 通过电机驱动联动机构带动车轮,使玩具车在平地上直线行驶。请你帮助小明设计该装置,要求如下:

    (a)玩具车能实现自动直行;

    (b)玩具车在水平直行或上下坡过程中,平稳可靠;

    (c)采用一个电机驱动;

    (d)装置主体安装在底板上,具体安装形式可根据工作方式自行确定。

    请完成以下任务:

    1. (1) 自动直行玩具车的控制方式属于(A .开环控制;B .闭环控制);
    2. (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的底板用线条表示,电机用方框表示),简要说明方案的工作过程;
    3. (3) 在草图上标注主要尺寸。
  • 14. (2024高三下·宁波月考) 小明设计了如图所示的电压波动指示电路, Ui电压经常突然下降又马上恢复正常, 这种情况发生时, 指示灯VD会发光报警。请完成以下任务:

    1. (1) 555 单稳态电路中, 下列输出(Ut)波形与输入(Ui)波形关系中分析不合理的是(单选) ____ ;
      A . B . C . D .
    2. (2) 若要调低电压下降的下限值,同时定时的时长不变,合理的措施是(单选) ____ ;
      A . R1 调小, R2 调小 B . R1 调小,R2 调大 C . R1 调大,R2 调小 D . R1 调大, R2 调大
    3. (3) 电压突然下降又马上恢复正常后, 指示灯 VD 会保持点亮一段时间,影响指示灯 VD 发光报警时长的因 素有(多选)____(全选对得分);
      A . R1 B . C1 C . R3 D . R5
    4. (4) 小明想用门电路代替555集成电路设计定时电路,实现原有电路功能。请在虚线框中连接给定的元器件,将电路补充完整。

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